为破解纵剪生产中线速度波动大、边丝回收效率低、人工干预频繁等技问题,大明机电装备公司技术团队于今年7月初启动无锡大明SL14碳钢分条设备边丝机技改项目。通过加装伺服张力系统及重构控制逻辑,实现边丝卷取全流程自动化;通过自主创新的设计与实施,显著提升了生产效率,降低了材料损耗,为精益生产和降本增效工作增添了新亮点。
无锡大明SL14碳钢分条设备,原边丝机采用间歇式剪切方式,分切后产生的废边(俗称金条),在处理环节存在明显不足,且不满足客户对废边丝的状态需求。有的客户需要连续不断的边丝,而不需要一根根截断的“金条”,间接影响了订单的接洽。
针对上述痛点,大明集团机电装备公司技术组深入现场调研,反复论证,最终确定了专门的技术改造方案,解决了该设备原来单一的边丝“金条”产出形态,技改成既有“长边丝”又有“短金条”的两种边丝生产模式,满足了客户的需求,填补了销售订单的承接范围。
技术组制定了周密的改造计划和应急预案,利用节假日和停产检修窗口期,克服了设备空间狭小、与原设备接口匹配、调试参数优化等困难,仅用10天就高效完成了旧设备拆除、新系统安装、电气线路铺设、控制系统编程调试等一系列工作。
改造完成的边丝机可加工厚度4-10mm、宽度≤2150mm的碳钢材料,抗拉强度≤1200N/mm²,屈服强度≤1000N/mm²,可满足大部分中厚板的客户的需求。